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新型紗線定長(測長)器的研制
發(fā)布日期:[2017/9/14]    共閱[937]次
    

 一種新型紗線測長器,在紗線卷繞的過程中對其進行精確測量,達到減小誤差、節(jié)約成本的目的。

  丙綸FDY紡絲機絡筒是紡織工業(yè)中的一個重要工序,它是將紗線容量較小的細紗管紗,絡成紗線容量較大的筒子,改善產(chǎn)品內(nèi)在性能和外觀質(zhì)量,穩(wěn)定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀態(tài),改變其卷裝形式,以適應整經(jīng)或制線等后工序的高速退繞,提高生產(chǎn)效率的要求。

  由于紗筒的紗線長度不一,在整經(jīng)過程中大量的剩余線頭被丟棄,造成很大浪費。因此,我們設想在紡紗的過程中精確統(tǒng)一紗筒的紗線長度,降低紡紗成本,從而為紡織企業(yè)帶來可觀的效益。

  目前國內(nèi)的大多數(shù)棉紡工廠仍然使用相對陳舊的1332M型或1332MD型絡筒機,這些機型在自動化程度上和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量上均遜于先進的全自動絡筒機。然而,我國紡織行業(yè)規(guī)模龐大,整體的技術水平相對滯后,想在短暫的幾年或是十幾年內(nèi)全面的更新?lián)Q代相當不易,一臺全自動絡筒機購價為150萬元,而一臺普通絡筒機購價僅為幾萬元。因此,我們進行紗線定長器的研制,對老式絡筒設備進行改造,期望以低廉的成本提高其自動化程度、并獲取更高的利潤,市場前景廣闊。

  1原理探究1.1原理方案設計自動絡筒機中帶有定長裝置,是通過槽筒轉(zhuǎn)速計數(shù)進行測長,這種測長是對全機進行統(tǒng)一測長控制,當紗線斷頭時,計數(shù)仍在進行,這會造成最大紗線長度誤差率高達6%左右;用帶有測長功能的電子清紗器時,同樣也是對全機進行統(tǒng)一測長控制,但無法進行單錠調(diào)整。本儀器針對單錠紗線定長控制而設計的。

  該定長(測長)器的一期產(chǎn)品采用紗線摩擦傳動方式,即讓紗線帶動輕質(zhì)圓盤轉(zhuǎn)動,通過對圓盤轉(zhuǎn)角的換算得到紗線的總長。但由于紗線張力不足,導致打滑現(xiàn)象較為嚴重,使得測量精度與預期的效果尚有一定差距。因此,我們改變方式,從絡筒的原理入手進行探索。

  通常棉紡絡筒機筒子的成形,是采用槽筒與紗筒的摩擦傳動來完成筒子的回轉(zhuǎn)和紗線的往復運動(如所示)。由于是摩擦傳動,且槽筒為圓柱狀,紗筒為錐狀,因此在紗筒上某一點(槽筒與紗筒的純滾動點)紗線的卷繞線速度始終與槽筒線速度是一致的。非純滾動點通常存在打滑現(xiàn)象,即紗筒的大端和小端線速度與純滾動點不一致,使紗線卷繞線速度時快時慢,因此,在后面的計算中我們考慮了該誤差。

  當紗線沿槽筒完成一個或幾個周期的往復運動回到原來位置時,紗線筒正好轉(zhuǎn)過整數(shù)圈,筒子上的紗圈就會前后重疊起來,形成了紗線重疊現(xiàn)象。為了防止這種現(xiàn)象,絡筒機均采用了防疊裝置,使槽筒的轉(zhuǎn)速發(fā)生間歇式差微增減;谶@種原理,我們避開對轉(zhuǎn)速的測量,轉(zhuǎn)而采用對槽筒的角位移的測量來間接獲得紗線走過的長度,而不考慮槽筒速度的變化對卷繞紗線長度的影響根據(jù)筒子的卷繞原理,由于紗線除作卷繞運動外,還需要作橫向往復導紗運動,存在一個橫向速度V2,所以當紗線離開槽筒時,存在一個傾斜角a,即導紗角:由于光柵的計數(shù)速度是隨槽筒的轉(zhuǎn)速純線性變化的,可以忽略時間對長度的影響。通過長度來表達各變量的關系,兩邊同乘時間變量dt,然后積分K'常數(shù);K誤差系數(shù)。  丙綸FDY紡絲機

  1.2誤差分析該測量系統(tǒng)的誤差來源有三個。其一:由前述所知,考慮到紗筒大端和小端的線速度與傳動點不一致,紗線在卷繞過程中滑溜現(xiàn)象所產(chǎn)生的誤差。其二:光槽取整誤差率:由于紗線長度是通過單片機接受的光傳感信號個數(shù)進行換算的,光信號取整的時候必然存在誤差。其三:當紗線斷頭時,筒子托架抬起至最高點后,傳感器才與機架接觸,產(chǎn)生斷線信號,而這一過程將耗費一定時間,在這段時間里定長器內(nèi)部仍在接受光柵信號,產(chǎn)生一定誤差,一個紗錠斷線的次數(shù)越多,誤差也就越大。

  上述三種誤差均屬積累誤差,且為線性變化,無需對瞬時的a-n關系進行精確計算。對誤差處理的方減小,即誤差隨卷繞圈數(shù)的增加而減小;第二種誤差屬理論性誤差,其值是恒定的,即在儀器設計時就可先計算出誤差數(shù)值,它是K值得主要來源,對K值稍微調(diào)整還可補償?shù)谝环N誤差;第三種誤差與斷線的次數(shù)成正比,誤差補償已在程序設計中考慮到了,即在紗線定長(測長)器記錄下的紗線長度中已經(jīng)減去了由每次斷線造成的誤計數(shù)長度。

  丙綸FDY紡絲機

  由于在程序算設計中,已將K值和斷頭補償考慮在內(nèi),通過:2.3.2顯示子程序設計液晶顯示的過程較為繁瑣,首先必須初始化(包括工作方式、輸入方式、顯示狀態(tài)等的設置),然后是通過寫控制命令設定要顯示的位,再通過寫數(shù)據(jù)將字符從DDRAM傳送到相應位上。而字符的輸入需要參照字膜表,漢字需要自己定義CGRAM.在子程序設計中最重要的就是寫控制命令的子程序和寫數(shù)據(jù)的子程序。在這兩個子程序中必須正確應用控制腳E腳時序,即E腳下降沿時才將數(shù)據(jù)傳到數(shù)據(jù)口。以下是一段范例:voidLcdCmd(charc)LcdCmdPort=c;//將命令傳送到數(shù)據(jù)口LCDE =0;//拉低形成下降沿,數(shù)據(jù)傳出3結(jié)束語用該儀器對絡紗機進行多次測長試驗,試驗結(jié)果,當紗線卷繞長度較大時,其絕對誤差率<0.1%,相對誤差率<0.02%,均比設計時預期的誤差率(0.5%和0.05%)小。這說明紗線在卷繞時的拉伸誤差和理論誤差均可通過實驗常數(shù)來平衡,且效果良好。  丙綸FDY紡絲機

  該儀器的測量范圍極大,可測099999999米的紗線,可用于任何紗線筒子的卷繞。而且它體積小能夠方便的安裝定位,接口設計符合工業(yè)實際情況,接線與操作方便,可靠性好。

  該儀器批量生產(chǎn)的成本在80元以下。60錠采用老式電子清紗器的絡筒機改裝費僅需5千元,60錠老式電子清紗器費用為2萬元,而重新購賣具有測長功能的新型電子清紗器(60錠)需5萬元。由此可見該儀器可用低廉的成本來保證絡筒機絡筒產(chǎn)品質(zhì)量,從而獲取更高的利潤。普通絡筒機在配備了紗線捻接器、電子清紗器、紗線定長(測長)器后同樣可以生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,不僅可供國內(nèi)紡織廠設備改造和新廠購買設備時,也可供外貿(mào)出口。


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